ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 크롬 파츠 녹 제거 & 폴리싱 초정밀 실험 2025 – ‘거울 크롬’ 완전 복귀 프로젝트
    VintageBikeLab 2025. 5. 11. 12:41

    크롬 부식 메커니즘 — 광택이 무너지는 진짜 순간

    니켈-크롬 도금층은 ‘강철(본체) → 니켈(4 µm) → 크롬(0.3 µm)’ 3샌드위치다. 거울처럼 빛나는 표면은 사실 0.3 µm 크롬막 하나로 유지된다. 문제는 제조 공정에서 생긴 핀홀(pinhole). 핀홀에 pH 5 이하 습기·염화이온이 스며들면 크롬이 Cr₂O₃변하고, 틈으로 니켈이 탈리돼 공간이 생긴다. 이후 산소·수분이 순환하면서 강철은 Fe(OH)₃부풀어 올라 거울 → 핑크·노란 반점 → 흑색 박리” 단계로 붕괴한다. 가속 조건(35 ℃·습도 95 %·염화이온 0.5 %)에서 크롬층은 72 h 만에 0.08 µm까지 사라지고 광택도(Gloss 60°)90 GU→37 GU폭락했다. 복원의 핵심은 잔여 크롬살리기 ② 부식 중지 ③ 거칠기 재가공 ④ 장기 방청 스텝이다. 이번 실험 샘플은 1987 Campagnolo Record 허브(녹반점 4 cm²)·1985 Super Record 퀼스템(광택 40 GU)이다.

    화학처리 3파전 — 산·알칼리·킬레이트 동시 비교

    용액작용 메커니즘장점단점실험 결과*
    15 % 인산 Fe(OH)₃→FePO₄ 변환 저가(ℓ≈2 000 원) · 빠름 흑착 얼룩 · 강산 취급 위험 녹→검은 피막, 광택–8 GU
    5 % NaOH 유기·유지 박리 탈지 최강 · 가격 낮음 크롬 탁화 · 중화 필수 20 %↓, 광택–15 GU
    Evapo-Rust Fe²⁺ 선택 킬레이션 도금 손상 0 · 재사용 고가(ℓ≈30 000 원) 95 %↓, 광택 손실 0
     

    *25 ℃·60 min 침적→DI세척→IPA 탈수

    결론: 킬레이트 > 인산 > 알칼리 단독. 예산이 빠듯하면 인산 15 min → NaOH 2 min 탈지 → 킬레이트 15 min” 콤비 공정이 가성비·안전성 균형이 좋다.

    기계식 폴리싱 — 320→600→1200 방 & 오토솔 4버핑

    화학 단계로 붉은 녹을 제거해도 표면 거칠기(Rₐ)1 µm 이상 남으면 광택이 죽는다.

    1. 320 실리콘카바이드 페이퍼: 45° 십자 연마, 산화층·들뜬 크롬 제거.
    2. 600 : 평행 연마로 깊은 긁힘 압축(75→32 µm).
    3. 1200 습식: Rₐ 0.12 µm 달성.
    4. 오토솔 + 버핑(1 600 rpm, 10 min): Rₐ 0.03 µm, 광택 88 GU.

    버핑 동안 표면 온도를 55 ℃ 이하유지(적외선 온도계 2 min 간격 체크)크롬 변색을 예방했다.

    비용·시간 실전 로그 — 3 h 17 m / 9 600

    공정화학제연마소모품작업 시간결과 요약
    전환(인산) 2 000 40 m 핑크→검은 피막
    세척·중화 500 10 m pH 7 복귀
    연마 320→1200 3 000 1 h 40 m Rₐ 0.12 µm
    오토솔 버핑 600 1 500 45 m 88 GU 광도
    방청 왁스·세라믹 500 2 m 접촉각 102°
    합계 3 600 4 500 3 h 17 m 거울 복귀
     

    9 600 원과 3 h 17 m신품(90 GU) 대비 98 % 광택 회복 성공. 킬레이트 only 공정이면 재료비+24 000 원이지만 실패 리스크 0 %.

    장기 방청 — 마이크로 왁스 + SiO₂ 세라믹 듀얼 실드

    1. Colinite 845 마이크로 크리스털린 왁스 0.8 µm 도포 → 45 ℃ 열경화 30 min.
    2. SiO₂ 세라믹 스프레이(10 nm) 분사 → 24 h 자연경화.
      Q-Fog CCT 시험(RH 95 %·45 ℃·NaCl 5 %)에서 90 일간 면적 0.5 mm² 미만. 왁스·세라믹 이중층 덕분에 다음 세척 주기가 50 % 늘고, 세척에 쓰는 화학제·사용량 35 % 절감.

    크롬 파츠 녹 제거 & 폴리싱 초정밀 실험 2025 – ‘거울 크롬’ 완전 복귀 프로젝트

    전기화학적 제거 — 저전압 환원법의 가능성

    화학·기계 공정을 넘어 이번에는 전기화학 환원(Electro-Reduction) 기법도 시험했다. 12 V 2 A 직류 어댑터와 세제 1 % 용액(전해질), 스테인리스 음극을 사용해 문제 스템에 15 분간 –0.9 V(Ag/AgCl 기준)인가했다. 전류가 흐르는 동안 크롬 표면은 수소 기포로 뒤덮였고 미세 산화피막이 환원돼 검은 침전이 가라앉았다. 15 샘플을 꺼내 중성 세척→IPA 탈수 광택도를 측정하니 88 GU→92 GU로, 기존 화학+버핑 대비 4 GU 추가 상승. 전기화학법은 크롬층 손상 0 % 상태로 불순 산화층만 환원한다는 장점이 있지만, 전해질이 틈새에 남으면 갈바닉 커런트재발할 위험이 있다. 따라서 세척 직후 80 ℃ 열풍으로 20 이상 건조하고 즉시 왁스 + 세라믹 듀얼 실드발라야 재부식을 막을 있다. 장비·소모품 비용은 어댑터 9 000 원, 스테인리스 전극 2 000 원, 세제 200 원으로 11 00 선이지만, +4 GU 광택 상승과 ‘핀홀 내부까지 환원’이라는 부가가치가 있다.

    추가 실험으로 동일 조건에서 클로로이드 구리 음극사용해 –1.1 V, 10 환원했더니 속도는 1.3빨랐으나 구리 이온이 크롬 표면에 미세 증착돼 갈색 얼룩남았다. 얼룩 제거엔 600습식 페이퍼 3 연마 오토솔 버핑이 필요했으며, 추가 노동 7 분·소모품 300 발생. 결론적으로 저전압 환원법은 ‘마지막 끗’ 광도를 올리는 고급 단계유용하지만, 세척·건조·후코팅을 소홀히 하면 오히려 재부식을 촉진할 있다. 권장 프로토콜화학+버핑으로 80 GU 이상 회복한 전기화학 10–15 분 → 즉시 열건조 → 듀얼 실드 순으로 마무리하는 것이다.

     

    실패 사례 로그 — 어디서 망가지는가?

    원인증상재작업 비용예방 팁
    인산 중화 누락 피막 끈적 · 광택–25 GU 6 000 세척 pH 종이 ≥7 확인
    버핑 과열 60 ℃↑ 크롬 청황 변색 8 000 IR온도계·2 min 쿨다운
    왁스 경화 부족 물때·마찰 흔적 3 000 45 ℃·30 min 열건조 필수
    킬레이트 재사용 과다 살균력↓·반점 잔류 4 000 사용횟수 5이하 제한

    참고문헌

    1. ASM Metals Handbook Vol. 13 “Corrosion”, 2024.
    2. Evapo-Rust Technical Datasheet Rev 3.1.
    3. DIN EN ISO 4287 Surface Texture Parameters, 2020.
    4. Colinite 845 Product Bulletin 2022.
    5. VintageBikeLab Chrome_Rust_Trial v2.0 (Google Sheets).

    사용 도구

    • Evapo-Rust 1 L / 15 % H₃PO₄ / 5 % NaOH
    • 실리콘 카바이드 페이퍼 320·600·1200
    • Otosol Metal Polish 75 ml
    • Park Tool 버핑 Ø75 mm(1 600 rpm)
    • Gloss Meter HG60S(60°)
    • EndoCam E6 6 mm HD 보어스코프
    • Colinite 845 & SiO₂ Nano Spray
Designed by Tistory.